来源:小九直播nba免费观看 发布时间:2025-11-17 13:19:50
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在威海海鑫新材料有限公司,冷轧车间主任孙冬自入职以来,始终秉持“敢质疑、善钻研”的工作态度,聚焦工艺优化与节能降耗,攻克多项技术难题,多次荣获集团“先进工作者”“爱岗敬业标兵”称号。
在工艺优化方面,孙冬精准破解生产痛点,推动产品质量持续提升。针对版基分料过程中的生产难题,他通过改良零部件、精细调控设备参数并建立定期更换制度,完全解决问题。此外,他通过系统校整设备基准,结合来料参数优化工具配置与车速等关键指标,实现成品外观无缺陷,大幅度的提高了一级品率。
在节能管控方面,孙冬将重点放在退火炉的温控优化上。通过反复试验与数据分析,他将出炉温度稳定控制在节能区间,在完全实现用户技术方面的要求的基础上,实现显著节电效果。他进一步深化精细管理,汇总不一样的规格与参数下的工艺数据,制定最佳运行时间表,并实施每日生产跟踪与调度,为分厂持续降低用电成本提供了有力支撑。
从提升产品的质量到推进绿色低碳生产,孙冬以“精雕细琢”的精神对待每一道工序、每一处参数,展现了新时代产业工人的执着追求与责任担当,用实干与智慧诠释着工匠精神的深刻内涵。
氧化铝三分公司沉降车间主任杜志强自入厂以来,始终坚守氧化铝溶出生产一线,近二十年间以技术改革为突破口,推动车间实现产能提升与效益增长,成为节能增效的带头人。
破解“减排”与“提产”两难困境。杜志强在参与强化溶出生产实验线过程中,通过优化工艺参数与科学配加辅料,大大降低了赤泥产生量。然而,温度调整在某些特定的程度上引起了氧化铝产能的波动。面对“减排不能影响产能”的要求,他广泛查阅资料、反复推演测算,最终提出了一套机组产能提升改造方案。方案实施后,不仅产能问题得到一定效果解决,还为工序降低汽耗、优化沉降性能奠定基础,初步实现了“减排”与“提产”的协同推进。
推进技改,实现降耗增效。面对原有生产线“效率低、汽耗高、维护成本大”的问题,杜志强主导实施系统性技术改造,通过淘汰老旧设备,新增并重组套管等核心部件,全方面提升系统换热效率。改造后,生产线总汽耗显著下降,蒸汽运行成本大幅度降低,整体能效与经济效益同步提升。
从破解生产难题到推动技术改造落地,杜志强始终秉持“算清每一笔效益账”的务实理念,将节能增效贯穿于生产各环节,展现了党员骨干在推动企业高水平质量的发展中的责任与担当。